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西門子自動化與驅(qū)動產(chǎn)品在全自動行車中的應用

2018西門子工業(yè)專家會議論文集(上) 作者:楊光


西門子自動化與驅(qū)動產(chǎn)品在全自動行車中的應用

盧振威

(廣東科達潔能股份有限公司 佛山)

Application of SIEMENS Automation and Drive Production in Auto Crane

[摘要] 本文介紹了西門子SIMATIC S7-1500 PLC、G120系列變頻器和SCALANCE W 等產(chǎn)品在全自動物流行車控制系統(tǒng)中所組成的系統(tǒng)配置和網(wǎng)絡結(jié)構(gòu);并從軟硬件設計方面,敘述了對關(guān)鍵功能的成功實現(xiàn)

[關(guān)鍵詞] 自動行車、精確定位、同步運行、工業(yè)無線通信

[Abstract] This paper introduces the system configuration and network structure of SIMATIC S7-1500 PLC,G120 series inverter,SCALANCE W and other products in the automatic logistics driving control system.In terms of hardware and software design,the successful implementation of key functions is described.

[Key Words] automatic crane、accurate positioning、synchronized operation、Industrial wireless communication

一、項目簡介

1.項目背景

我國陶瓷行業(yè)整體工業(yè)技術(shù)水平相對較低。雖然,近年來陶瓷行業(yè)企業(yè)不斷加強陶瓷裝備自動化的進程,陶瓷企業(yè)自動化水平有了較大的提高,但與意大利、西班牙等國的陶瓷企業(yè)相比,智能化、自動化水平差距較大。

針對陶瓷倉儲領域,目前陶瓷企業(yè)瓷磚的出入庫是通過人工駕駛叉車進行操作,效率低;而且調(diào)度控制基本是靠人工,出錯率高。采用行車自動定位控制技術(shù)進行操作大大提高了瓷磚出入庫的效率,降低了人力成本。從行車的技術(shù)分析,目前行車的定位控制還是通過人工控制的,這種方式定位誤差大,速度慢、效率低,完全沒有定位精度可言。本項目的行車自動定位控制技術(shù)完全可以解決上述問題,而且行車自動定位控制技術(shù)不僅用于陶瓷企業(yè),還可用于其他企業(yè)的物流倉儲系統(tǒng),需求量將很大,如圖1、圖2所示。

圖1 傳統(tǒng)陶瓷物流倉儲

圖2 全自動陶瓷物流倉儲

2.機構(gòu)介紹

(1)起升機構(gòu)

起升機構(gòu)的性能充分滿足實際使用的要求,即電動機聯(lián)軸器、減速器(包括制動器)、聯(lián)軸器和鋼絲繩卷筒組成。起升機構(gòu)的電控裝置具有良好的調(diào)速性能,并且能準確監(jiān)控起升高度。在起吊陶瓷產(chǎn)品時輕拿、輕放,最大限度地保護產(chǎn)品。設有液力推桿常閉式制動器,制動器散熱好,摩擦系數(shù)穩(wěn)定。在長期繁忙使用中,能確保在任何高度位置準確、安全地停住。制動前變頻器調(diào)速至最低,制動器功能為安全制動器。

起升機構(gòu)設有起重量檢測、起升高度及下降深度的位置限制、速度限制等安全聯(lián)鎖保護裝置。

(2)行走機構(gòu)

大、小車驅(qū)動裝置采用西門子三合一減速電動機驅(qū)動,配合齒條和齒輪進行位置定位。為了防止兩臺起重機行走時相碰,并保持起重機機間的最小間距,在兩臺起重機行走機構(gòu)相對的兩側(cè)裝有絕對值編碼器和防碰撞的停車限位開關(guān)。行走車輪的端部均設有軌道清掃器,以便起重機行走時自動清除軌道面上的障礙物,確保起重機行走的安全。

(3)卷筒

采用由鋼板彎成的焊接卷筒。焊接后將卷筒退火處理和無損探傷檢查,筒體經(jīng)靜平衡檢驗。卷筒的外表面和繩槽處進行精確的機加工,保證鋼絲繩的正確纏繞。卷筒采用單層纏繞,保證鋼絲繩偏角。吊鉤在最低位置時卷筒上留有3圈的安全繩圈。吊鉤在最高位置時卷筒上應有余圈。卷筒名義直徑與鋼絲繩直徑之比大于25。

(4)減速器

起升機構(gòu)減速器選用國內(nèi)一流的知名品牌,減速器內(nèi)齒輪和軸承采用油浴式進行潤滑。減速器在工廠進行正反負載2h,達到?jīng)]有異常聲響,軸承溫升不超過45℃,距減速器1m處的剖分面高度位置的噪聲不超過85dB。大、小車運行機構(gòu)選用西門子弗蘭德三合一減速機。在所有齒輪上打有齒數(shù)、節(jié)距、壓力角、表面硬度和材料數(shù)據(jù)。采用硬齒面齒輪并經(jīng)磨削加工,以提高傳動精度及使用壽命。減速器上的油位計和匯油孔位置便于日常檢查和維修,泄油孔上配有磁性塞。

(5)車輪

車輪踏面和輪緣內(nèi)側(cè)進行熱處理,表面硬度為300~380,淬硬層深度不小于5mm。嚴格保證車輪質(zhì)量,不采用有裂紋和踏面及輪緣內(nèi)側(cè)面有鑄造缺陷的車輪。起重機行走輪尺寸與軌道尺寸相匹配。

(6)制動器、制動輪

起升機構(gòu)制動器的結(jié)構(gòu)型式為塊式,所用制動輪輪面耐磨、耐沖擊,散熱性能好,摩擦面光滑無缺陷。制動器的摩擦襯片與制動輪接觸良好,耐磨性能好,并且更換方便。制動力矩及安全系數(shù)的選擇符合規(guī)范的有關(guān)規(guī)定,保證制動器使用安全可靠。

3.設備工藝介紹

全自動物流行車由鋼結(jié)構(gòu)部分(橋架)、起升機構(gòu)、小車運行機構(gòu)、大車運行機構(gòu)以及機上電氣設備幾大部分組成,為自動化物流倉儲系統(tǒng)的重要設備,用于陶瓷產(chǎn)品的搬運、堆放以及出貨。該行車機除了具有通用橋式起重機的基本功能外,還能與物流倉儲系統(tǒng)進行對接,實現(xiàn)各機構(gòu)精準定位。行車的所有動作按照倉庫系統(tǒng)發(fā)出的指令來完成。

該行車用于對瓷磚進行自動的搬運、存儲,能夠精準地夾持搬運瓷磚到指定位置,且完成瓷磚的堆疊。全自動物流行車與普通的行車不同,除了完成夾持和三軸方向的搬運外,還需要具備精確的定位功能。

二、控制系統(tǒng)構(gòu)成

如圖3所示,控制系統(tǒng)采用SIMATIC 1512SP-1 PN的配置方案,使用PROFINET 作為通信網(wǎng)絡連接各部分。電氣系統(tǒng)采用西門子S7-1500PLC和G120變頻器進行全閉環(huán)運動控制,速度更快、精度更高、可靠穩(wěn)定,利用人機界面修改定位坐標,更方便直觀。具體電氣部分以及功能如下:

1)整機采用西門子SIMATIC 1512SP-1 PN控制。SIMATIC ET 200SP 是一個高度靈活、可擴展分布式 I/O 系統(tǒng),通過現(xiàn)場總線將過程信號連接到上一級控制器。ET200SP 設計緊湊的高密度通道集于一身。該控制器憑借其智能的分布式功能,可極大地節(jié)省控制柜中的安裝空間和應用成本。

2)整機驅(qū)動器采用G120變頻器。SINAMICS G120變頻器用來驅(qū)動三相交流電動機,實現(xiàn)精確而又經(jīng)濟的轉(zhuǎn)速/轉(zhuǎn)矩控制。

在起升機構(gòu)的起升卷筒端部安裝絕對值編碼器,保證了豎直方向的位置精度。

圖3 行車的控制系統(tǒng)構(gòu)成

在小車運行機構(gòu)的小車上安裝齒輪,齒輪軸端安裝絕對值編碼器,齒輪與主梁上的齒條嚙合傳動,保證了小車運行方向的位置精度。

大車運行機構(gòu)采用兩個變頻器分別驅(qū)動,主從控制保證同步性能,并且大車兩側(cè)安裝齒輪和齒條,在齒輪軸端安裝絕對值編碼器,保證了大車運行方向的位置精度。

3)人機界面,配置一個KTP700。在實際運用中,既可以實現(xiàn)集中控制,也可以單獨對行走機構(gòu)進行操作,通過觸摸屏可以監(jiān)控整個系統(tǒng)的狀態(tài),在觸摸屏上可以設定系統(tǒng)相應的數(shù)據(jù)和相應的權(quán)限。

4)無線通信。由于行車不能直接用通信線和調(diào)度系統(tǒng)等外部設備連接,導致行車與調(diào)度系統(tǒng)之間的通信不暢,調(diào)度系統(tǒng)不能及時了解行車的運行狀態(tài),基于此,需要提供一種基于無線通信的網(wǎng)絡。本項目采用W774-1 AP和W722-1 RJ45,具有安全、可靠及高效的優(yōu)點。

三、控制系統(tǒng)完成的功能

1.大車同步功能

大車雙電動機同步的實現(xiàn),行車主梁結(jié)構(gòu)的簡化,節(jié)省了成本。本項目是以西門子G120變頻器為基礎搭建的整套控制系統(tǒng)。在雙軸同步控制策略中,主從控制方案應用較多,而在雙軸通過齒輪硬連接的機械系統(tǒng)中,采用主從位置同步或速度同步控制的方案無法取得良好效果,極易因雙軸定位誤差發(fā)生偏載情況,甚至發(fā)生電動機過載停機的故障。因此,采用主從控制方案中的轉(zhuǎn)矩同步控制策略,主軸工作在速度控制模式,從軸工作在轉(zhuǎn)矩控制模式,從軸跟隨主軸的實時轉(zhuǎn)矩輸出而運動。

啟動同步軸工藝對象(“TO_SynchronousAxis”),包括定位軸工藝對象的全部功能,可將軸與主軸互連,從而使軸在同步操作中跟隨引導軸的位置變化,如圖4所示。

圖4 啟動同步軸工藝對象

通過MC_GEARIN控制同步,齒輪傳動過程中,跟隨軸的位置等于引導軸位置乘以傳動比。將傳動比指定為兩個整數(shù)之間的比例。其結(jié)果是一個線性傳動函數(shù)。同步操作在實現(xiàn)同步后開始,根據(jù)齒輪比計算,此時跟隨軸會達到引導軸的速度和加速度。

通過博途V14中工藝對象設置大車從動同步功能,并在程序的運動控制指令中運用指令“MC_GEARIN”,實現(xiàn)大車主從的同步,如圖5、圖6所示。

大車的同步效果非常理想,速度和位置的同步曲線如圖7、圖8所示。

采用轉(zhuǎn)矩跟隨同步控制策略,機械系統(tǒng)運行過程平穩(wěn),在保證定位精度的基礎上,負載可以均衡分布在雙軸上,電動機工況良好,無過載、偏載現(xiàn)象發(fā)生。

2.各機構(gòu)定位功能的實現(xiàn)

本項目的定位功能沒有采用G120自身的定位功能,而采用SIMATIC 1512SP-1 PN自帶的工藝對象定位功能。通過 PROFIdrive 報文設定值接口為每個定位軸分配驅(qū)動,并通過PROFIdrive 報文分配絕對值編碼器,如圖9所示。

圖5 工藝對象中設置從動軸

圖6 程序中啟動同步功能

圖7 大車速度同步的效果

圖8 大車位置同步的效果

定位軸工藝對象可根據(jù)編碼器設置計算位置設定值,并將相應的速度設定值輸出到驅(qū)動裝置。在位置控制模式下,定位軸的所有運動均在速度控制下進行。在進行絕對定位時,定位軸工藝對象已知物理的位置,進而進行精確定位。

圖9 SIMATIC 1512SP-1自帶工藝對象的定位功能

如圖10所示,大車兩電動機的定位精度在1mm之內(nèi)。

圖10 大車兩電動機位置的監(jiān)控圖

如圖11所示,小車的定位精度在1mm之內(nèi)。

圖11 小車兩電動機位置的監(jiān)控圖

如圖12所示,起升機構(gòu)的定位精度在1mm之內(nèi)。

圖12 起升電動機位置的監(jiān)控圖

綜上所述,行車整體的定位精度基本達到要求,在3mm的精度之內(nèi)。

3.西門子公司的無線解決方案

采用無線網(wǎng)絡通信解決了傳統(tǒng)通信導線連接的弊端,可以同時調(diào)度多臺行車同時運行,這種控制方式簡單、可靠。在無線局域網(wǎng)的應用中,良好的無線信號對于保證正常的通信非常重要。本系統(tǒng)采用西門子工業(yè)級的無線AP W774-1 RJ45和客戶端W722-1 RJ45,此外,無線AP還各自安裝了KEY-PLUG W780卡。

SCALANCE W774-1RJ45的接入點,其設計支持高達300Mbit/s的傳輸速率。裝置配有結(jié)構(gòu)緊湊、堅固耐用的密封式鋁殼,并帶有一個可插接Key-Plug卡,以備升級W700iFeatures且支持以太網(wǎng)供電技術(shù)(PoE)的插槽。

SCALANCE W722-1 RJ45客戶端,為低成本客戶端適用于控制柜內(nèi)環(huán)境安裝,支持 IEEE 802.11 a/b/g/h/n 通信協(xié)議,2.4GHz/5GHz 頻段,IP20 防護等級,塑料外殼,外形符合SIMATIC ET200SP 設計風格。

KEY-PLUG擴展功能卡用于激活iFeatures 的交換介質(zhì)卡,用于快速更換發(fā)生故障的設備,儲存配置數(shù)據(jù),可用于帶有PLUG插槽的SCALANCE W接入點或者客戶端。當設備出現(xiàn)故障時,KEY-PLUG擴展功能卡能在沒有PG的情況下對SCALANCE 配件進行設備替換,對帶有K-PLUG插槽的SCALANCE W700 IEEE802.11n產(chǎn)品進行數(shù)據(jù)配置的自動化備份。此外,可以確保系統(tǒng)的先進性和可靠性,構(gòu)建高質(zhì)量和高帶寬的無線通信網(wǎng)絡。

天線采用吸頂式安裝的全向天線ANT795-6MN,天線增益為6/8dBi、2.4GHz/5GHz、1個N型接頭,IP65 (-40~+80℃),帶一個終端電阻TI795-1R。

組態(tài)外部天線設置如圖13所示。

圖13 組態(tài)外部天線設置

吸頂式安裝扇區(qū)的天線如圖14所示。

圖14 吸頂式安裝扇區(qū)的天線

天線網(wǎng)絡拓撲如圖15所示。

采用5GHz信號,對比2.4GHz信號,5GHz信號頻寬較寬,無線環(huán)境比較干凈,干擾少,網(wǎng)速穩(wěn)定,且5GHz可以支持更高的無線速率。而2.4GHz信號頻寬較窄,家電、無線設備大多使用2.4GHz頻段,無線環(huán)境更加擁擠,干擾較大,如圖16所示。

四、項目應用體會

自動物流倉儲行車和普通行車相似,都是用于搬運貨物,但全自動物流倉儲行車是全自動工作方式,需解決貨物和行車抓手之間的定位問題。

全自動物流倉儲行車,實現(xiàn)在倉儲中對瓷磚的抓取和搬運。行車整機無人操作,搬運時能完成精準的定位,定位要求精度達到3mm以下,大車運行速度達40m/min,小車運行速度達60m/min,起升機構(gòu)起升速度達到30m/min,起升額定重量為1t,如圖17、圖18所示。

實現(xiàn)全自動物流倉儲行車長距離運動、高負載的重復高精度定位。全自動物流倉儲行車與普通行車相似,但其所要求的定位精度較高,系統(tǒng)給予其特定的坐標位置,則能快速地定位到其坐標上,且需要完成無人操作的自動搬運堆疊。這種具備高精度的自動化行車,在其他行業(yè)有所運用,但在陶瓷行業(yè)用于倉儲卻是沒有先例。

圖15 無線網(wǎng)絡拓撲圖

圖16 5GHz信號的網(wǎng)絡

圖17 全自動物流倉儲行車(一)

圖18 全自動物流倉儲行車(二)

參考文獻

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